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客戶故事 | X-Well 非插入式溫度測量技術在烯烴罐區的應用深化

客戶故事 | X-Well 非插入式溫度測量技術在烯烴罐區的應用深化

2025/2/18 0:00:00

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作者:國能包頭煤化工有限責任公司 任偉

摘要:許多老舊儲罐受限于建設時期技術條件和規范要求,未設置合規的溫度測量裝置。隨著相關規范不斷更新,這些儲罐迫切需要技術改造。本文以某大型煤化工企業烯烴球罐為例,簡述非插入式溫度測量技術、可以滿足無泄漏點、安全檢測、易于安裝的實際應用和改造成效。

關鍵詞: 溫度測量;外貼式;非插入式溫度測量技術;煤化工;烯烴球罐

背景介紹

國能包頭煤化工有限責任公司是世界首個國家級煤制烯烴示范工廠,通過煤氣化生產甲醇及烯烴,覆蓋聚烯烴產品全流程,項目總投資170億元,建有46套工藝裝置,并于2011年1月正式投產,實現了傳統煤化工向石油化工產業的延伸,成為全球首套煤化工示范項目。

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烯烴罐區作為關鍵單元,接收烯烴分離單元的乙烯、丙烯、混合 C4、C5+,以及外購丁烯-1和異戊烷,并輸送至下游 PE、PP 用戶。罐區配備 6臺 2000m3乙烯球罐、5臺 2000m3丙烯球罐、2臺 3000m3混合碳四球罐、2臺 1500m3 C5+球罐、2臺 1000m3丁烯-1球罐、2臺 1000m3異戊烷球罐 及 1臺 1000m3內浮頂廢甲醇水罐。

依據《危險化學品重大危險源辨識 GB18218-2018》評價標準[1],烯烴罐區是一級重大危險源裝置,是企業內部及政府重點監管區域。由于設計年代較早,當初的一些設計就不滿足后續新發布的《液化烴球形儲罐安全設計規范》(SH 3136-2024)的要求。

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圖1為乙烯球罐管道儀表流程圖的截圖,可以看到現有乙烯球罐的溫度儀表安裝在出口管線上,而非罐體本身,未符合規范。

但是,由于液化烴球形儲罐為壓力容器,很難在球罐本體開孔安裝新的溫度計。根據《AQ 3036-2010 危險化學品重大危險源 罐區現場安全監控裝備設置規范》中 4.2.5 條 的要求[3],對于老舊儲罐改造,應優先采用不清罐即可安裝的傳感器,避免焊接、火花或高溫作業,必要時需進行空氣置換后方可施工,以確保安全。

問題描述

根據《SH3136-2024 液化烴球形儲罐安全設計規范》中 5.1 條的要求[2],液化烴球形儲罐本體應設置就地和遠傳溫度計,并確保最低液位時可測量液相溫度,便于觀測和維護。

目前溫度計安裝在球罐出口管線上,未符合現行安全標準,需盡快改造。 

依據《AQ 3036-2010》等安全規范,改造需避免清罐和動火作業,以減少成本和風險。

如何在不清罐、不動火的條件下在儲罐本體安裝溫度變送器,成為改造的關鍵難點。

技術方案對比和選用

首先,我們選擇了外貼式溫度測量方案。傳統表面傳感器雖能降低泄漏風險,易于維護,但僅能提供表面溫度數據,易受環境影響,如圖 2 所示,由于環境溫度與過程溫度可能相差高達 40℃,該方案無法滿足我們需要測量表面內側介質的溫度測量需求。

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其次,我們查閱了行業案例,沒有找到相同的整改經驗可以借鑒。

最終,我們了解到艾默生羅斯蒙特 X-Well 非插入式溫度測量技術。該技術通過夾持式安裝測量管道表面溫度,并利用熱傳導公式計算內部介質溫度,確保測量精度,見圖 3對比X-Well 技術測量溫度與實際過程溫度:

當環境溫度穩定(40°C、-40°C、-20°C~-40°C),X-Well 計算溫度(綠色曲線)與實際過程溫度(紅色曲線)幾乎一致。

在環境溫度從40°C驟降至-20°C的劇烈變化過程中,最大誤差僅±0.8%,仍保持較高測量準確性。

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圖3 X-Well 技術測量溫度與實際過程溫度對比

同時,其非插入式設計非常適用于無需清罐、不動火的改造場景,完美契合我們的需求。鑒于該技術在管道測量中的成功應用,我們決定對其進行改進,以實現罐區溫度測量的升級改造。

項目改造實施

試用階段:我們首先選擇1個測點進行試驗:

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圖4 X-Well變送器測試安裝圖

由于羅斯蒙特 X-Well 非插入式溫度技術原本設計用于管道測量,我們制作了簡易支架將其固定在儲罐外壁(見圖 4)。具體做法是:拆除原夾持式支架,使用角鋼作為支架,并與變送器連接管焊接,最后用金屬膠水將其粘貼至儲罐表面。

X-Well 技術可提供穩定、精準的管道內過程溫度。其測量環境溫度 T1 和管道表面溫度 T2,結合已標定的導熱參數 X1 和 K1,以及用戶輸入的管道壁厚 X2 和管道材質 K2,即可解算出 T3(過程溫度)。

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圖5 X-Well技術計算過程

為了驗證 X-Well 的測量精度,我們在其他本體安裝溫度傳感器的儲罐中進行了對比實驗。使用儲罐原有的A級精度的 Pt100熱電阻,通過其阻值計算溫度,并與 X-Well 變送器測得的溫度進行對比。我們連續監測了一個月的數據,結果顯示 X-Well 變送器與熱電阻測量的誤差在0.5%以內(如圖6所示),精度完全符合要求,能夠保證工藝生產使用。

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圖6  X-Well變送器與熱電阻測試曲線

大規模應用階段:由于之前1臺成功試用,我們對烯烴罐區20個儲罐中,陸續安裝了25臺,整個改造項目包括:

1.定制底座和儀表安裝: 根據現場的使用情況, 與廠家協作特意加工了一批質量可靠,造型美觀的底座,提升了現場儀表的安裝質量(見圖 7)。

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圖7 X-Well變送器實際安裝圖

2.電纜橋架施工:重新鋪設電纜槽盒,嚴格按照規范進行屏蔽處理和接地,保障信號傳輸穩定性和安全性。

3. 控制系統配置:借助現有 DCS 系統的備用點,無需增加額外設備,完成信號接入和監視報警功能。

4. 安全技術保障:選用本安防爆型儀表和阻燃電纜,并優化接地設計,避免干擾和潛在隱患。

這種方式避免了在儲罐開孔,無需清罐,且罐體無泄漏點,有效消除了泄漏風險。而且由于采用了特殊的基于熱傳導和導熱計算補償,修正外部溫度與介質溫度的差異,確保了高精度測量。完全符合國家安全規范,特別適合老舊罐體的改造需求。

采用羅斯蒙特 X-Well 非插入式溫度測量技術對儲罐溫度測量改造,既是對規范的落實,也展現了技術與需求結合的實際成果,同時也推動了老舊設施的數字化升級。通過科學選型和合理實施,該技術為保障罐區安全高效運行提供了重要支撐。

項目成效與啟示

1.技術改造效果顯著:

通過羅斯蒙特 X-Well 非插入式溫度測量技術的成功應用,在保證了測量精度的同時,實現了儲罐溫度監測的全面升級,符合國家標準要求,為穩定生產提供了有力保障。

2.減少成本與風險:

該方案避免了動火和清罐作業,大幅降低了施工風險和費用,具備較高的實用價值。

3:推動老舊設施改造:

結合先進技術因地制宜地升級儲罐監測系統,不僅提高了測量精度,還為行業其他類似應用提供了參考示范。

整個改造項目中,我們通過外部檢查和內部自查,發現了烯烴罐區儀表設置不合理的問題,并開始研究解決方案。首先調研了其他類似單位,但未找到成功經驗,然后試用了新技術,試驗結果滿意后正式立項,按流程推進,最終順利完成了烯烴罐區溫度計整改,既符合相關標準,也為穩定生產奠定了基礎。

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溫度測量的方法是多種多樣的,特別是由于當今技術的發展、先進手段的運用,這似乎不是什么難題;但對于年久的儲罐如何運用好當今的技術,因地制宜地搞好技術升級,尤其是充分利用好現有的先進技術,在測量方面做一些改進,對管道、儲罐表面溫度進行補償,將大幅度提高現場測量的效果,提高測量精度,將起到事半功倍的效果。

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審核編輯(
王靜
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